布料器750W减速机的装置方位从集料桶下方调整到集料桶上方,有用解决了高温环境下布料器减速机频频呈现毛病的问题。近来,高线厂通过实施这一合理化建议,不只安稳了出产节奏.
此前,高线厂布料器装置在集料桶下方,因为作业环境温度高达700-800℃,导致布料器750W减速机频频呈现毛病,均匀每15天就要将减速机拆下替换一次传动轴轴承,每3个月就要替换一套布料器750W减速机。以高线厂现有6台布料器计算,每年需耗费轴承备件288盘,替换
减速机24台,总共需求采购费用86000余元。另外,每次替换减速机需停机30分钟左右,不只影响正常的出产节奏,还经常因布料器损坏呈现产品乱包、叠包现象,影响公司的品牌形象。
该厂技术人员通过实地调查设备运行状况后,提出一套详细可行的改造计划。他们先用20mm的钢板制造底座,把布料器减速机整体移装在集料桶上方,然后结合机修厂把输出轴的齿轮轴加长100cm,并用锁丝锁紧。
东莞吉创布料器750W减速机厂拥有高素质的技术研发和质量管理团队,本着"一切依客户的需求为创新,合作共赢"的服务宗旨,以"客户为中心,质量为根本,创新求发展"的经营理念,依靠完善的质量管理体系,使产品质量得到完美保证,伺服减速机深受广大用户的信赖。